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基于S7-200PLC的高壓調(diào)節(jié)閥控制器設計分享

發(fā)布于:2019/8/29 16:10:40 點擊量:341

    當今的工業(yè)生產(chǎn)中,用于控制水、氣、油等各種流體傳送的閥門是不可缺少的重要設備。在高壓的場合危險性非常高,如果使用手動調(diào)節(jié)閥,不但不能在線自動調(diào)節(jié)閥門開度,實現(xiàn)安全操作,而且在操作過程中,若產(chǎn)生泄漏或操作失誤,則會造成人員傷亡。隨著計算機控制系統(tǒng)的廣泛應用,電動閥門要求在中央控制室的HMI上也能夠遠程控制,否則不能確切知道閥門開到了什么位置,也就不能把閥門準確地開到中間某個位置。目前,適合高壓的電控調(diào)節(jié)閥價格比較昂貴,而同樣級別的手動調(diào)節(jié)閥價格低廉。文中主要介紹使用西門子S7-200PLC系列可編程控制器對高壓手動調(diào)節(jié)閥進行改造,調(diào)節(jié)閥可根據(jù)伺服電機和編碼器傳來的脈沖信號,直接操作改變閥門的開度,實現(xiàn)在線自動標定、自校正、實時監(jiān)控等功能,有效提高控制水平。

    1 監(jiān)控系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)

    該調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機構(gòu)主要由PLC和執(zhí)行器組成。PLC以西門子S7-200可編程控制器為核心,配以相應的外圍電路和上位機組態(tài)軟件;執(zhí)行器由伺服電機和增量式編碼器構(gòu)成,該設計方案控制精度要求達到0.5%。系統(tǒng)工作原理如圖1。

圖1 系統(tǒng)工作原理圖

    (1)閥門機械執(zhí)行器

    具體的做法是將閥芯的調(diào)節(jié)軸伸出和伺服電機對接起來,并在聯(lián)軸器中間安裝一個位置傳感器,傳感器采用增量式旋轉(zhuǎn)編碼器,消除電磁式傳感器的磁滯特性,使閥門能精確地定位。此種方法間接實現(xiàn)了高壓氣體的自動控制,并且避免了高壓調(diào)節(jié)閥的高成本。

    (2)可編程控制器

    控制器接收來自編碼器的脈沖信號,該脈沖信號接入PLC的高速計數(shù)器端口;編碼器每圈發(fā)出512個脈沖,電機正轉(zhuǎn)時,編碼器A相超前B相90°,PLC高速計數(shù)器正向累計脈沖;反之,編碼器B相超前A相90°,PLC高速計數(shù)器反向累計脈沖。

    閥門開度   (1)

    其中:N為閥門開度從0調(diào)節(jié)到100%需轉(zhuǎn)動的圈數(shù),W為編碼器每圈發(fā)出的脈沖數(shù),n為PLC實時的累加值。由式(1)可知,通過PLC的計數(shù)值,即可計算出閥門的當前開度。需要調(diào)節(jié)閥門開度時,在監(jiān)控界面輸入目標開度值。若目標開度大于當前開度,PLC發(fā)出伺服電機正轉(zhuǎn)信號,開度正調(diào)到目標開度;反之,PLC發(fā)出伺服電機反轉(zhuǎn)信號,閥門開度反調(diào)到目標開度。在程序中附加原點監(jiān)測和極限值保護環(huán)節(jié),調(diào)節(jié)閥控制系統(tǒng)還可以完成疲勞密封的檢測和處理任務。

    2 系統(tǒng)硬件設計

    對控制器的基本要求是:能夠?qū)崟r采集被測閥門的性能參數(shù),包括前壓力、后壓力、壓差、溫度、流量等,并能夠?qū)崟r顯示和調(diào)節(jié)閥門的開度,同時保持與上位機的通信。

    該系統(tǒng)硬件部分由工控機、PLC、數(shù)據(jù)采集卡及其他電氣元件組成,全部裝配到一個電氣控制柜中。系統(tǒng)需要采集的信號包括4個模擬量和7個數(shù)字量,4個模擬量包括:被測閥前后的壓力、介質(zhì)溫度和介質(zhì)流量,系統(tǒng)構(gòu)成圖見圖2。3個數(shù)字量包括:接近開關(guān)、控制調(diào)節(jié)閥開度的伺服電機正/反轉(zhuǎn)用繼電器、電磁閥和3個指示燈??紤]到開關(guān)量輸入輸出的數(shù)量、模擬量輸入精度互鎖等方面情況,選用西門子CPU-222PLC作為控制器。CPU-222有8個輸入點和6個輸出點,并可以擴展2個模塊;機內(nèi)有256個定時器/計數(shù)器,4個高速計數(shù)器;內(nèi)置24V直流電源;每條布爾量指令執(zhí)行時間為0.22μs;編程可用手持編程器,也可以用個人PC,方便現(xiàn)場編制程序及歸檔文件和打印輸出。

圖2 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)硬件構(gòu)成

    模擬量單元采用EM231模塊,此模塊有4路模擬量輸入。主要技術(shù)數(shù)據(jù)為:輸入類型為差分輸入;輸入類型有電壓單極性、電壓雙極性、電流3種類型;電壓輸入范圍有0~10V,0~5V,0~1V,0~100mV,±5V,±2.5V,±500mV等,電流范圍為0~20mA。數(shù)模轉(zhuǎn)換時間小于250μs;量程范圍為0~32000;A/D轉(zhuǎn)換精度為12位;電流輸出穩(wěn)定時間為2ms。

    3 系統(tǒng)軟件實現(xiàn)

    系統(tǒng)軟件由兩部分組成: (1)PLC控制程序;(2)上位機測控數(shù)據(jù)實時處理軟件[5]。PLC控制程序主要完成閥門開度的調(diào)節(jié)及其他控制功能;上位機監(jiān)控界面主要負責系統(tǒng)運行的監(jiān)控和信息的處理。一般的組態(tài)軟件控制功能都較弱,開發(fā)上位機監(jiān)控界面時使用了大量的腳本進行系統(tǒng)的控制,而力控PCAu-to組態(tài)軟件界面的按鈕和文字是靜止的,為形象顯示大都使用了漂亮的位圖或者利用了PhtoshopCS所做出的效果,較為人性化。開發(fā)的監(jiān)控界面,不但實現(xiàn)了一般的性能參數(shù)和曲線的監(jiān)控顯示,而且還有一套比較完善的數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)。綜合起來,上位機完成了整個數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的監(jiān)控、控制、調(diào)度和管理任務。

    3.1 調(diào)節(jié)閥PLC軟件設計

    軟件核心部分框圖如圖3所示。圖中,用mk代表目標開度,用dk代表當前開度。其工作原理是在系統(tǒng)組態(tài)界面上輸入所需要的閥門目標開度數(shù)值。該數(shù)值經(jīng)量程轉(zhuǎn)化成編碼器的脈沖個數(shù)輸入到PLC中,PLC將閥門的實際開度和目標開度進行比較,若目標開度大于當前開度,PLC就向電動機發(fā)出正轉(zhuǎn)信號,電動機就正轉(zhuǎn),編碼器就增計數(shù);反之,電動機就反轉(zhuǎn),編碼器減計數(shù)。編碼器的脈沖數(shù)傳送到PLC,并與目標脈沖數(shù)進行比較,當編碼器的所設目標脈沖數(shù)等于實際旋轉(zhuǎn)采集到的脈沖數(shù)時(利用高速計數(shù)器當前值等于預設值中斷),電動機停止旋轉(zhuǎn),閥門即達到所設目標開度值。此時,閥門的實際開度經(jīng)PLC傳送回組態(tài)界面,并在畫面上顯示實際閥門開度。

圖3 軟件核心部分框圖

    該軟件程序還具有防止慣性而產(chǎn)生的震蕩、編碼器故障或急停保護、正反轉(zhuǎn)互鎖和切換保護、掉電保持等功能,它采用梯形圖邏輯編制,編程方便且直觀。因篇幅原因,下面僅給出PLC高速計數(shù)器部分控制程序梯形圖,如圖4所示。

圖4 梯形圖程序

    3.2 系統(tǒng)監(jiān)控中心軟件

    監(jiān)控系統(tǒng)是利用力控公司的PCAuto6.0編寫的。PCAuto組態(tài)軟件運行在Windows各種操作系統(tǒng)中,能利用圖形編輯功能方便地構(gòu)成監(jiān)控畫面,以動畫方式在線監(jiān)控設備的運行狀態(tài),具有數(shù)據(jù)庫ODBC接口、DDE功能,可便利地生成實時/歷史曲線、用戶報表和報警。上位機系統(tǒng)主要由主界面、參數(shù)設定、用戶報表、曲線、報警、歷史查詢、用戶管理、聯(lián)機幫助文檔等畫面組成。

    用戶通過系統(tǒng)可隨時清楚了解被測閥門的性能參數(shù)與運行狀態(tài),對閥門實施遠程控制,來實現(xiàn)對整個數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的監(jiān)視、控制、調(diào)度和管理。系統(tǒng)將歷史數(shù)據(jù)以多種方式保存,便于管理者進行閥門站運行數(shù)據(jù)的分析統(tǒng)計和故障分析。圖5為監(jiān)控系統(tǒng)主畫面。

圖5 監(jiān)控系統(tǒng)主畫面

    4 結(jié)束語

    使用S7-200PLC將高壓手動調(diào)節(jié)閥改造成電動調(diào)節(jié)閥,解決了高壓電控閥在線調(diào)節(jié)困難和安全隱患的問題,還具有防止慣性而產(chǎn)生的震蕩、編碼器故障或急停保護、正反轉(zhuǎn)互鎖和切換保護、掉電保持等功能。整個過程簡單直觀,能巧妙和低成本地解決高壓閥調(diào)節(jié)問題。監(jiān)控中心通過數(shù)據(jù)傳輸對被測閥門性能參數(shù)進行實時采集、對異常情況及時報警,系統(tǒng)有較強的數(shù)據(jù)處理功能,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)報表和曲線的自動生成、數(shù)據(jù)庫歷史查詢等多種功能。系統(tǒng)經(jīng)半年多實際運行,其性能穩(wěn)定,運行可靠,人機界面友好,易操作,大大減少了工作人員的勞動強度和操作失誤,使用維護方便,具有很好的可擴展性和較高的實用價值。



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